—、事故概況及經(jīng)過(guò)
1989年1月19月,吉林省遼源某啤酒廠一臺(tái)DZL4一I,27一A型鍋爐(廠內(nèi)編號(hào)2#)發(fā)生爆炸事故、死亡1人,重傷1人,輕傷4人。297平方米的鍋爐房全部催毀,鍋爐本體向左側(cè)翻轉(zhuǎn)180度,靠在1號(hào)鍋爐本體上,1號(hào)鍋爐也受到程度不同的損壞,直接經(jīng)濟(jì)損失近170000元。
事故發(fā)生前,該鍋爐因故障停爐,正在檢修。1月19日,正在運(yùn)行的1號(hào)爐損壞,需停爐檢修,要緊急啟動(dòng)2號(hào)爐投入運(yùn)行。當(dāng)時(shí)廠內(nèi)停電,2號(hào)爐爐內(nèi)無(wú)水。16時(shí)30分。車間主任明知爐內(nèi)無(wú)水,卻命令當(dāng)班司爐點(diǎn)火烘爐。當(dāng)班司爐工也知爐內(nèi)無(wú)水,仍進(jìn)行點(diǎn)火。17時(shí)30分,廠內(nèi)送電,當(dāng)班司爐又沒(méi)有按規(guī)定將鍋爐水位上至最低允許水位就進(jìn)行調(diào)整燃燒和升壓操作。18時(shí)08分,鍋爐發(fā)生爆炸。當(dāng)班司爐在點(diǎn)火至爆炸的全過(guò)程中沒(méi)有觀察水位計(jì)、壓力表。爆炸前,安全閥也沒(méi)有動(dòng)作。
二、事故現(xiàn)場(chǎng)分析及金相分析
1.金相分析
為確定事故原因,對(duì)破口的塑性變形最大部位進(jìn)行了金相分析,其組織為鐵素體加片狀珠光體。鐵素體晶粒已拉長(zhǎng)變形,珠光體中碳化物有球化現(xiàn)象,但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重新相變的淬硬組織,硬度值也基本沒(méi)有變化。
2.現(xiàn)場(chǎng)分機(jī)
該鍋爐自投入運(yùn)行以來(lái),連續(xù)運(yùn)行了20個(gè)月。一真沒(méi)有可靠的水處理措施,且長(zhǎng)期不排污。事故發(fā)生前,鍋爐結(jié)垢厚達(dá)20毫米,排污管完全被水垢堵死,鍋殼底部因沉積水垢,水渣較多,有一處已有明顯過(guò)熱變形,直徑約200毫米。水位計(jì)單只運(yùn)行,另一只早已損壞。
三、事故原因分析
1.領(lǐng)導(dǎo)違章指揮,司爐違章誤操作
工廠領(lǐng)導(dǎo)忽視安全生產(chǎn),片面追求產(chǎn)量,鍋爐房管理混亂,無(wú)水處理措施,特別是在鍋爐無(wú)水的情況下,違章指揮工人升火,導(dǎo)致鍋筒鋼材嚴(yán)重過(guò)熱,強(qiáng)度下降,引起爆炸。
2.鍋爐的安全附件不全也未進(jìn)行維修。
該鍋爐的壓力表和水位表一直都是單只運(yùn)行,安全閥自從安裝后一直沒(méi)有進(jìn)行校驗(yàn)。
四、防止此類事故的措施
1.使用單位領(lǐng)導(dǎo)要提高安全意識(shí),認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)。
2.司爐人員要進(jìn)行培訓(xùn)考核,合格后才能獨(dú)立操作。要提高人員素質(zhì)。
3.對(duì)安全附件要按規(guī)程要求進(jìn)行校驗(yàn)和維護(hù)。