案例分析題6
背景材料
【事故經過】
2005年1月18日零時15分,由于外線電路進線發(fā)生電壓波動,導致北京某化工廠聚氯乙烯分廠8×104噸/年聚合裝置B聚合釜攪拌停止、冷卻水停供。8×104噸/年聚合裝置當班班長聶某、主操作工龔某、副操作工詹某、巡視工徐某4人在控制室,另1人巡視工康某升溫;B釜已反應2小時16分;C釜反應結束等待出料。
龔某首先從集散控制系統(tǒng)(DCS)顯示器上發(fā)現(xiàn)動力設備停電,報告聶某,并讓徐某到47號變配電室值班室找人。聶某打電話通知聚氯乙烯分廠調度王某,匯報停電及裝置情況。徐某到變配電室,向電修當班班長趙某申請給聚合釜攪拌及循環(huán)水泵送電,然后跑到現(xiàn)場B釜處等待攪拌的啟動。
聶某見電仍然沒有送上,再次跑到變配電室申請送電,然后和康某一起到現(xiàn)場,將B釜的循環(huán)水調節(jié)閥手動全開,回到控制室,聶某發(fā)現(xiàn)B釜壓力仍在迅速上升,通知操作工往B釜加穩(wěn)抗劑,因斷電,穩(wěn)抗系統(tǒng)未能啟動,隨后又再次去變配電室要求送電,此時王某正在要求趙某與另一名值班電工許某一起送電。由于操作不當,送電未能成功。
聶某見狀隨即跑回主控室,此時B釜壓力已達1.3兆帕(正常反應壓力1.1兆帕),決定將B釜排氣管線閥門打開,向出料槽排氣泄壓。此時聚氯乙烯分廠值班人員(8×104噸/年聚合車間副主任)黃某也趕到操作室,見正在排氣,便到現(xiàn)場確認,并將步話機交與徐某,讓其與控制室保持聯(lián)系。
當B釜釜壓達到1.4兆帕,龔某提醒聶某往B釜加人緊急事故終止劑,聶某通知現(xiàn)場巡視工打開氮氣鋼瓶閥門,現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)鋼瓶氮氣壓力不足,黃某、徐某、康某3人迅速卸下2個舊鋼瓶,同時跑到20米遠處搬回2個新鋼瓶。聶某此時也趕到現(xiàn)場,4人一起將氮氣鋼瓶換好。聶某迅速跑回控制室,見此時釜壓已升到1.6兆帕,他立即按下了B釜緊急事故終止劑加入按鈕,同時聽到了一聲巨響??刂剖胰藛T迅速躲在DCS操作臺下;響聲過后,人員跑出控制室,聶某及龔某又返回控制臺,按下了A釜、C釜的緊急事故終止劑加入按鈕,然后撤離現(xiàn)場?,F(xiàn)場人員也迅速撤離了現(xiàn)場。
事故發(fā)生后,公司當班調度主任趙某在18日零時44分向119報警,并命令新、老氧氯化裝置停止單體輸出,關閉相關閥門。當班調度及公司辦主任孫某用電話分別通知公司領導,1時5分,公司領導相繼到達事故現(xiàn)場,進行指揮。全廠所有裝置陸續(xù)停車。
事故發(fā)生后,企業(yè)消防隊首先到達火場撲救;接警后,北京市消防總隊先后派出18個中隊55部車輛270余人到現(xiàn)場進行撲救、控制火勢。北京市消防總隊的消防車于1月18日1時3分到達現(xiàn)場?;饎萦?月18日2時14分被控制。為防止二次爆燃和意外事故發(fā)生,對殘余物料控制燃燒,對現(xiàn)場裝置進行不問斷噴淋冷卻,殘留余火于2005年1月19日6時5分自行熄滅。
問題
1.試分析事故的直接原因。
2.試分析事故的間接原因。
3.從這次事故中吸取的教訓是什么?對待此類事故,應采取什么防范措施?
參加答案
1.這次事故的直接原因
安全防爆膜破裂后放空管傾倒。
B聚合釜安全防爆膜正常破裂后,大量易燃易爆氣體通過放空管向大氣排放,在噴射反作用力的影響下,放空管急速向后傾倒,噴出的大量易燃易爆氣體彌漫在反應釜頂上部空間,由于廠房為半封閉式,影響了氣體的擴散;倒下的放空管產生火花,引起空間臻燃,是此次事故的直接原因。
2.這次事故的間接原因
以下因素導致B聚合釜釜壓升高,是安全防爆膜破裂的直接原因,是此次事故的重要間接原因:
(1)緊急事故終止劑沒有及時加入。
操作法規(guī)定:反應期間,DCS不斷地監(jiān)測反應溫度和壓力。如果當電氣故障時間大于10秒或攪拌失敗時,則ESS(緊急事故終止劑)系統(tǒng)被激活。啟動開始后,操作人員溉監(jiān)測Ess系統(tǒng)的操作和反應釜溫度、壓力。若系統(tǒng)失敗或溫度、壓力繼續(xù)升高,ESS必須手動啟動。
變更后工藝操作:反應期間,DCs不斷地監(jiān)測反應溫度和壓力。當DCs監(jiān)測已滿足攪拌轉速小于20轉/分、攪拌功率小于30千瓦,DCs打出請求加入Ess信息,操作人員應立刻進行判斷是否加入緊急事故終止劑。
實際操作中:當DCs打出請求加入ESs信息后,操作人員未及時啟動ESS系統(tǒng)。
停電事故發(fā)生后,DCs彈出請求加入Ess信息,主操作工龔某向班長聶某請示加入ESS終止劑,班長聶某沒有同意,而采取了向出料槽排氣泄壓、循環(huán)水閥門手動全部打開等必要的處理措施,但聚合釜溫度、壓力仍繼續(xù)上升。聶某存在判斷不準確、處理不果斷,致使錯過了加入緊急事故終止劑的最佳時間,是導致這一事故的主要原因。
(2).恢復送電不及時。
操作法中規(guī)定:低電壓跳閘的原因:或是開關誤動作,或是保護裝置誤動作,或是線路低電壓(70%以下);其現(xiàn)象是:喇叭響,進線柜綠燈閃光,低電壓信號繼電器動作,鈴響,掉牌未復歸光字牌亮。
正確操作方法是:解除音響,低電壓繼電器復位,斷掉主線路開關,將聯(lián)絡開關由自動轉為手動,然后合上聯(lián)絡開關,即送電成功。
實際的錯誤操作是:線路失電后,主進線開關并沒跳,紅色(合閘狀態(tài))指示燈亮、喇叭響、鈴響、進線柜綠燈未閃光,操作人員解除音響后,沒有首先斷掉進線開關而是直接手動合閘聯(lián)絡開關,所以聯(lián)絡開關合不上,即送電未成功。
由于操作的錯誤,電修車間47號變配電室值班人員接到送電申請后,未能及時準確地恢復送電,致使循環(huán)水泵和聚合釜攪拌較長時間未能啟動,導致B聚合釜的溫度、壓力失控;在送電過程中未能按照有關規(guī)定進行操作,是造成這一事故的重要原因。
(3)因高壓氮氣壓力不足,延誤了加入緊急事故終止劑的時間。
巡視人員在巡視過程中,未能發(fā)現(xiàn)緊急事故終止劑系統(tǒng)的高壓氮氣鋼瓶壓力不足的情況,致使決定加入緊急事故終止劑時,又臨時更換氮氣鋼瓶,延誤了加入緊急事故終止劑的時間,是導致這一事故的重要原因。
(4)制度執(zhí)行不到位。
裝置負責人對操作手冊及巡視制度執(zhí)行不力、檢查不嚴。聚氯乙烯分廠于1998年2月對加入緊急事故終止劑的程序增加了人工確認的條件,經當時分廠技術組對此變更進行了可行性研究,在工人遵守操作規(guī)程的情況下,可以保證生產安全,此變更未報公司技術部門審批備案,違反了該公司技術管理制度中《工藝技術參數(shù)變更管理制度》有關工藝變更的規(guī)定,是導致這一事故的次要原因。
3.事故教訓及防范措施是:
為深刻吸取事故拗II,防止類似事故發(fā)生,該化工廠在全廠范圍內要迅速開展以下工作:
(1)嚴格執(zhí)行安全生產監(jiān)督管理制度及安全生產責任制,認真貫徹“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產方針,以“嚴、細、實、全、恒”的工作作風切實抓好安全工作,正確協(xié)調安全生產與經濟效益的關系。
(2)進一步提高預防和處置各類突發(fā)性事故的能力,完善事故應急預案(含停電、停水、停氣等極端惡劣條件),加強演練;嚴格工藝規(guī)程及崗位操作法的執(zhí)行,進一步加強對關鍵裝置及重點部位工藝控制的管理;嚴格執(zhí)行交接班制、崗位責任制、巡回檢查制等工藝技術管理制度;加強職工培訓教育,提高員工素質,強化崗位練兵,提高應對意外事故和險情的處理能力。
(3)對聚合釜安全防爆膜放空管重新設計,正確安裝,確保安全放空;對現(xiàn)有聚合廠房的建筑結構進行審核,拆除原設計的防風墻;重新審定、審核緊急事故終止劑的加入程序,完善其管理制度。
(4)加強對電氣安全運行專業(yè)人員的培訓。
(5)在公司范圍內對放空管的固定方式進行專項普查,對工藝流程進行核實。
(6)查找管理上是否存在著空位、缺位。