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    水輪機旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)甩油原因分析與處理

    來源:233網(wǎng)校 2009年5月5日
      浙江省白鶴水電站是一座以發(fā)電為主的引水式電站,裝有2臺12.5 MW立軸混流式水輪發(fā)電機組。 
      機組水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)如圖1所示。該機采用反螺旋自循環(huán)自冷式軸承,為筒式分半結(jié)構(gòu)。軸承由軸承支架、旋轉(zhuǎn)油盆、軸承體、軸瓦、油箱、冷卻器等組成。軸承支架為鑄鋼,下法蘭鎖在頂蓋上,上法蘭承受軸承體,旋轉(zhuǎn)油盆材料為Q235A,鎖在主軸上,軸向靠卡槽定位,徑向由銷定位。旋轉(zhuǎn)油盆分兩半面,中分面由22只M12×65的螺栓聯(lián)接。旋轉(zhuǎn)油盆與旋轉(zhuǎn)油盆蓋靠12只M16×40螺栓聯(lián)接。  
      1 旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)甩油情況 
      (1) 2000年6月,1號機組投入運行,當(dāng)機組在額定轉(zhuǎn)速下運行15 min左右時,發(fā)現(xiàn)在水車室內(nèi)水導(dǎo)軸承支架與軸承體之間有少量霧狀油甩出。隨著時間的延長,甩油量越來越大,40 min后軸瓦溫度已達(dá)56℃(正常運行時一般不超過55℃),并有上升的趨勢,且水車室內(nèi)有異味,機組只得退出運行。 
      (2) 2000年6月,2號機組投入運行,空載時旋轉(zhuǎn)油盆處未發(fā)現(xiàn)滲漏油;在機組過速試驗后,旋轉(zhuǎn)油盆蓋處有微量油霧,用一塊吸油紙貼在軸承支架上并順著機組軸向監(jiān)測,可發(fā)現(xiàn)越靠近旋轉(zhuǎn)油盆蓋組合縫油跡越多;帶負(fù)荷運行4 h后,甩油量明顯加大,軸瓦溫度從原有的51℃左右開始上升,出現(xiàn)與1號機組類似的情況。停機冷卻后,用手動油位計檢查旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)油位,發(fā)現(xiàn)油位從116 mm降至70 mm,旋轉(zhuǎn)油盆外殼發(fā)燙 。 
      2 旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)甩油的原因 
      (1) 旋轉(zhuǎn)油盆蓋與軸承體間隙偏小且不勻1號機組在空載運行時,軸瓦溫度較高,解體后曾在軸承體組合上面加0.10 mm的銅皮,擴大軸與軸瓦的間隙,以降低瓦溫。但同時引起軸承體橢圓度加大,實測油盆蓋與軸承體間隙平均值為0.55 mm(設(shè)計值為0.60~0.80 mm),其中最小間隙值0.25 mm。在機組高速旋轉(zhuǎn)時,由于旋轉(zhuǎn)油盆蓋與軸承體間隙不均,造成旋轉(zhuǎn)油盆蓋局部偏磨。運行一段時間后,蓋板(鋁制)發(fā)生塑性變形,旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)的油在高速離心力的作用下從變形處甩出。 
      (2) 旋轉(zhuǎn)油盆油位過高 
      通過試驗發(fā)現(xiàn),旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)油位偏高,是產(chǎn)生甩油的一個重要原因,因為油位過高,油膨脹后,容易飛濺。但油位過低,會造成潤滑不良。 
      (3) 密封結(jié)構(gòu)及密封材質(zhì)的影響 
      經(jīng)檢查,旋轉(zhuǎn)油盆蓋與旋轉(zhuǎn)油盆之間靠止口定位,配合較松,并用*4橡皮條密封,但旋轉(zhuǎn)油盆蓋端面密封槽太深,使得*4橡皮條壓縮量不夠。密封效果不好、從而造成旋轉(zhuǎn)油盆甩油。 
      (4) 旋轉(zhuǎn)油盆煤油滲漏試驗存在問題 
      旋轉(zhuǎn)油盆中分面用螺栓組合后,進(jìn)行煤油滲透試驗,是確認(rèn)旋轉(zhuǎn)油盆本體是否滲漏的主要方法之一。經(jīng)調(diào)查,試驗時主要存在的問題有:  
      3 旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)甩油的處理 
      (1) 對1號機變形的旋轉(zhuǎn)油盆蓋校園,并把間隙放大到1.00 mm。然后將旋轉(zhuǎn)油盆解體,對組合縫處的高點、毛刺,用細(xì)銼刀、砂皮進(jìn)行修磨處理。 
      (2) 重新組合旋轉(zhuǎn)油盆,均勻?qū)ΨQ緊固聯(lián)接螺栓后,經(jīng)過嚴(yán)格規(guī)范的滲漏試驗。 
      (3) 安裝時,嚴(yán)格工藝措施,采取緊固一遍螺栓檢查一次間隙,以確保間隙均勻,緊力足夠。 
      (4) 改進(jìn)旋轉(zhuǎn)油盆蓋處密封結(jié)構(gòu),旋轉(zhuǎn)油盆分半,法蘭面開“L”型槽,旋轉(zhuǎn)油盆蓋的平面開“-”型環(huán)槽,旋轉(zhuǎn)油盆端蓋處加兩道迷宮密封。 
      (5) 檢查油位在合適位置。通過多次試驗,旋轉(zhuǎn)油盆內(nèi)的油位控制在80~100 mm較適宜。 
      (6) 為減少塑性變形,改善旋轉(zhuǎn)油盆組強度、加大螺栓緊力,避免甩油,又作了如下處理: ①重新鑄造旋轉(zhuǎn)油盆(材料Q235-A),并要求對旋轉(zhuǎn)油盆動平衡試驗嚴(yán)格把關(guān); 
     ?、诳紤]到旋轉(zhuǎn)油盆固有結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場布置,旋轉(zhuǎn)油盆中分面筋板厚度不變,組合螺栓由原來的M12增至M20,數(shù)量不變;旋轉(zhuǎn)油盆組合面橫板厚度由原來的30 mm減至12 mm,螺栓數(shù)量由12只增至16只。通過改進(jìn),在加大螺栓緊力的同時,基本保證旋轉(zhuǎn)油盆外圈重量不變。 
      ③所有螺栓材料由原來的A3更換為45號鋼,以保證預(yù)緊力及強度。 
      處理后,2臺機組經(jīng)過近8個月的運行,軸瓦溫度基本穩(wěn)定在51~53℃,水導(dǎo)加油間隔時間在2個月以內(nèi),(設(shè)計要求每月加一次),完全滿足設(shè)計及業(yè)主的要求。 
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