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    鍋爐水冷壁管向火側(cè)腐蝕原因及改進措施

    來源:233網(wǎng)校 2009年4月10日

      〔摘 要〕 針對某電廠鍋爐發(fā)生的水冷壁向火側(cè)大面積腐蝕現(xiàn)象,對腐蝕管進行了宏觀、微觀檢查,對外壁腐蝕產(chǎn)物進行了成分分析,確認了腐蝕成因,提出了提高爐內(nèi)燃燒區(qū)的氧量、調(diào)整燃燒器及提高煤粉細度等可行的改進措施。

      (關(guān)鍵詞〕 電廠鍋爐;水冷壁;向火側(cè);腐蝕

      某電廠1號鍋爐為亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用固態(tài)排渣和平衡通風(fēng)。前后墻水冷壁均為4×4排,鍋爐設(shè)計最大連續(xù)出力為1 189.96 t/h,燃燒方式為對沖懸浮,共32只低NOX雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器(DRB)布置在前后墻,鍋爐設(shè)計煤種為山西晉北煙煤。

      在1號機組運行12萬h后的大修中,發(fā)現(xiàn)鍋爐水冷壁管向火側(cè)存在嚴重的腐蝕。腐蝕區(qū)域位于鍋爐左右側(cè)墻,高度方向位于燃燒區(qū)域,水平方向在自后墻數(shù)第60~130根水冷壁管的范圍內(nèi)(側(cè)墻水冷壁管共179根),愈靠近水冷壁中心,腐蝕愈為嚴重;至燃燒器上部的吹灰器層,水冷壁管的腐蝕明顯減輕,前后墻燃燒器周圍無腐蝕,燃燒器下部及冷灰斗區(qū)域也未發(fā)現(xiàn)有腐蝕現(xiàn)象。為了查明水冷壁管向火側(cè)腐蝕原因,對典型的腐蝕管段采取割管,進行失效分析;在查明腐蝕原因的基礎(chǔ)上,尋求改進措施。

      1 腐蝕區(qū)域的宏觀檢查

      該電廠水冷壁管選用SA213T2鋼,其規(guī)格尺寸為57.2 mm×6.35 mm,10頭內(nèi)螺紋管。圖1為腐蝕后水冷壁管屏斷面照片;圖2為兩根割管管壁減薄的宏觀照片。圖2中1號樣的向火側(cè)在焊接鰭片和管壁金屬相交處形成明顯的深弧形減薄條帶;2號樣的向火側(cè)全范圍減薄,最薄處也位于與鰭片鄰近部位,測其壁厚為2.6 mm。對1,2號樣宏觀檢驗,在外壁均未觀察到由于磨損作用而留下的犁削條紋或點坑、切片等痕跡,表明管壁的減薄主要是腐蝕作用的結(jié)果。

      2 腐蝕管微觀組織和腐蝕形貌

      腐蝕管段金相組織均為鐵素體+珠光體,珠光體無擴散,為片層塊狀,表明管壁無超溫現(xiàn)象。

      減薄段外壁有小蝕坑存在,蝕坑內(nèi)金屬界面不規(guī)則,蝕坑底部組織無變化,無脫碳或沿晶腐蝕裂紋特征。圖3為掃描電鏡下觀察的腐蝕后外壁特征形貌。其特征與磨損減薄不同,有深入到金屬基體內(nèi)的腐蝕發(fā)生,這表明是由于向火側(cè)外壁腐蝕導(dǎo)致了管壁減薄。 把安全工程師站點加入收藏夾

      3 向火側(cè)腐蝕產(chǎn)物成分分析

      取向火側(cè)外表面腐蝕產(chǎn)物(圖4為外壁腐蝕產(chǎn)物宏觀形貌),應(yīng)用EDAX DX-4型X-Ray能譜儀進行半定量成分分析,結(jié)果(見表1)表明:腐蝕產(chǎn)物中Na,S,K元素異常高,尤其在貼管壁一側(cè)的白色垢樣上,S含量較高。Na,K,S易形成復(fù)合硫酸鹽,它們對金屬的腐蝕,與其存在的形態(tài),對金屬表面的粘附性、浸潤性相關(guān),以液態(tài)形式存在時,會顯著地加速金屬的腐蝕速率。

      4 腐蝕原因分析

      (1) 靠近側(cè)墻或后墻運行功率較小的燃燒器,往往燃燒不均,造成局部缺氧,這時靠近水冷壁一帶的CO含量可高到10%。在不完全燃燒形成的CO還原氣氛中,未經(jīng)完全燃燒的煤粒飛向水冷壁管時,會釋放出揮發(fā)性硫和氯化物,對金屬產(chǎn)生硫化作用加速腐蝕。

      (2) 持續(xù)燃燒不良或脈動火焰沖擊爐墻時,由于產(chǎn)生高溫和燃燒不完全,易產(chǎn)生熔點為427℃的鈉和磷的焦硫酸鹽,加速了金屬的腐蝕。

      (3) 燃料中含有氯化物也是使爐管損耗的一個重要原因。煤中含氯量增加,對金屬的腐蝕速率也隨之增加。當灰中含氯低于0.2%時,不致產(chǎn)生明顯的腐蝕;當含氯量達到0.6%時,將造成高的腐蝕率。

      5 改進措施

      5.1 降低腐蝕速率

      控制燃料中的硫和氯含量可降低腐蝕速率。國外研究顯示,水冷壁管常在燃料品種變化時發(fā)生向火側(cè)嚴重腐蝕。燃料是控制腐蝕速率的第一道關(guān)口,應(yīng)燃用含硫量低于0.8%的煤種。

      5.2 提高爐內(nèi)燃燒區(qū)的氧量

      水冷壁向火側(cè)腐蝕又稱為“還原氣氛腐蝕”,因為燃燒器燃燒區(qū)供氧不足是腐蝕得以發(fā)展的主要因素。因此,降低空預(yù)器等設(shè)備的漏風(fēng),提高燃燒區(qū)的氧量,可以緩解向火側(cè)腐蝕的發(fā)生。

      5.3 燃燒調(diào)整

      調(diào)整燃燒器,可以避免火焰對側(cè)墻的沖撞,減少腐蝕發(fā)生的幾率。在保證低NOX排放的前提下,改善燃燒區(qū)的還原氣氛,降低腐蝕速率。

      5.4 提高煤粉細度

      縮短磨煤機檢修間隔,在磨煤機出口加裝動靜分離器,保證煤粉細度,也可以降低腐蝕速率。

      5.5 改善爐管狀況

      對水冷壁管進行表面補焊、熱噴涂,改用抗腐蝕性能好的鐵素體合金鋼管或復(fù)合鋼管,以改善爐管金屬表面狀況。

      6 結(jié)論與建議

      水冷壁管向火側(cè)減薄主要是由還原性氣氛下高溫硫腐蝕造成的。還原性氣氛是水冷壁發(fā)生硫腐蝕的必要條件,局部缺氧、不完全燃燒均會形成還原性氣氛,建議采取改善燃燒的措施。比如改進制粉,調(diào)整各燃燒器的燃料分配,增加二次風(fēng)量,改變風(fēng)煤配比和對部分側(cè)墻供給局部熱風(fēng)。

      另外控制燃料中的氯和硫的含量可降低腐蝕速率,電廠應(yīng)控制進廠燃料的質(zhì)量以保證鍋爐安全運行。 對于已發(fā)生減薄的管段,建議在超聲測厚的基礎(chǔ)上,進行表面熱噴涂或選用抗腐蝕性能好的合金鋼管。

      

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